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球墨铸铁熔化与浇注工艺的优化-15vip太阳成

时间:2015-4-17 14:33:10

    15vip太阳成-44118太阳成城集团是通过球化和孕育处理得到球状石墨,有效地提高了铸铁的机械性能,特别是提高了塑性和韧性,从而得到比碳钢还高的强度。毛坯铸件加工完毕后要进行水压试验,而此型缸盖结构复杂,局部壁厚较大,热节较多,铸件各部分冷却*不均匀,容易产生收缩类缺陷,影响铸件致密度,而且内部型腔结构复杂,*易产生夹砂缺陷,影响缸盖试水成品率以及缸盖性能。
  废钢加入量为50%~60%,生铁加入量为40%~50%。原铁水化学成分控制范围(质量分数,%):3.85~3.95c;1.40~1.50si;0.20~0.30mn;p≤0.05;s≤0.03;成品化学成分控制范围(质量分数,%):3.85~3.95c;2.70~2.90si;0.20~0.30mn;p≤0.05;s≤0.03;0.03%~0.05mg;0.02~0.04re。在球化包的一侧加入0.4wt%的福士科孕育剂inoculin390,粒度2~6mm,在球化包堤坝的另一侧加入1.4wt%福士科球化剂nodalloy7re1,上面覆盖0.1wt%的carbonin lss,再用0.2wt%的75sife(粒度6~10mm)覆盖,上面用压铁板和聚渣剂将其覆盖严实。出炉前高温静置铁水10~15min,静置温度在1510℃左右。出铁时将炉内铁水对准放置预处理剂inoculin390的一侧冲入,保证铁水和预处理剂先反应。出铁2/3左右时,待球化反应基本结束后,补加1/3铁水时,随铁水流冲入0.4wt%的75sife(粒度6~10mm)孕育剂。待球化反应基本结束后,搅拌、加聚渣剂扒净包内炉渣。浇注时,用福士科inoculin920(粒度0.2~0.7mm)进行瞬时孕育,加入量0.15%。
  按照改进工艺生产3炉共计48件缸盖,试水试压合格45件,因其它缺陷报废3件,成品率约为93%。试验表明,熔化工艺的优化降低了铁液的缩松倾向,提高了缸盖内部组织致密性,成品率大大提高。

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